電磁流量計流量輸出(chū)超差,零點漂移解決方案(àn)
在氣化裝置中使用了(le)多台電磁流量計,氣化裝置試車運行期間遇到的故障如下:
1、流量(liàng)信號突然下降(jiàng)或無指示
工藝操作人員反映,從循環(huán)灰水(shuǐ)冷卻器出來的灰(huī)水流量表流量值突然下降(jiàng),依(yī)照多年儀表維護經驗,判斷出現此種情況的主要原因是電極間的絕緣變壞或被(bèi)短路,造成信號送不出去。經過仔(zǎi)細認真的檢查,發現信號插(chā)座被腐蝕,於是用清(qīng)水清理並烘幹,回裝後正常。當然,除了以上原因,還有可能是測量導管內(nèi)壁有汙(wū)垢沉積,測量導管襯裏(lǐ)被(bèi)破壞,具體原因具體處理。
2、輸出信號晃動
儀表人員巡檢時發現,電磁流(liú)量計(jì)輸出信號晃動厲害,檢查確認被測流體(tǐ)無(wú)波動或者脈動,並且管道內為滿管液體的情況下,經仔細檢(jiǎn)查,電磁流量計(jì)本身無故障,發現(xiàn)不遠處有一設備檢(jiǎn)修人員正在焊(hàn)接一接頭,判(pàn)定為電焊機工作時產生(shēng)電(diàn)磁幹(gàn)擾所致,遠離電磁(cí)幹擾後該流量計指(zhǐ)示(shì)正常。
3、零點不穩定
工藝停車時,濃灰漿流量表的零(líng)點不穩定,檢查發現(xiàn)該表所測量(liàng)的管道內有汙(wū)垢沉積,附著在測量管內壁,從而導致該流量計的零點變動,去除電極上和(hé)電極附近的贓物,汙垢後,發現零點還是有些變動,用bt200重新校零後,該表顯(xiǎn)示(shì)正常。當然,出現零點不穩定的原因除了以上所分析的還可能是以下(xià)四種原因:
管道未充滿液體或者液體中有氣(qì)泡;
管道是否存在泄漏;
否(fǒu)有外界電磁幹擾的影響;
4、測量值與實際值不符
在保證所測管道內液體已充滿傳感器並靜止的情況下,用bt200重新調校該表的零點(diǎn)後,測量值和實(shí)際值還有誤差,經過(guò)仔細檢查發現(xiàn)發(fā)現轉換器(qì)的量程設定錯誤,重新設定符合該表的正確量程(chéng)後指示正常,產生不符的原因還可能有下(xià)麵幾個方(fāng)麵:傳感器安裝(zhuāng)位(wèi)置不妥,未滿管或者被測液體中含(hán)有氣泡,這類故障(zhàng)主要是管(guǎn)網工程設(shè)計不良,還(hái)有相關設(shè)備不完善導致;信號電纜(lǎn)的絕緣(yuán)能力下降。
首先現場和主控室聯校確認電纜線(xiàn)的連接是否正確,再檢查接線端子處或者(zhě)電纜的(de)接頭處是否受潮,導致電纜絕緣(yuán)能力下降;傳感器上(shàng)遊流動狀況不符合要求。傳感器上遊流(liú)動狀況常受(shòu)安裝空間限製,不符合規定要求,比如接近產生擾流的阻流件卻沒有足夠長的直管段,這些都會引入影(yǐng)響測量準確度因素,測(cè)量管內壁存在淤積層或管壁被磨損,從而改變流通麵積,影響測(cè)量值(zhí);傳感器極間(jiān)電阻變化或(huò)者(zhě)電極絕緣下降。此故障往往是接線端雨水侵入從而使之(zhī)受潮所(suǒ)致。排除潮氣即可恢複絕(jué)緣。
1、流量(liàng)信號突然下降(jiàng)或無指示
工藝操作人員反映,從循環(huán)灰水(shuǐ)冷卻器出來的灰(huī)水流量表流量值突然下降(jiàng),依(yī)照多年儀表維護經驗,判斷出現此種情況的主要原因是電極間的絕緣變壞或被(bèi)短路,造成信號送不出去。經過仔(zǎi)細認真的檢查,發現信號插(chā)座被腐蝕,於是用清(qīng)水清理並烘幹,回裝後正常。當然,除了以上原因,還有可能是測量導管內(nèi)壁有汙(wū)垢沉積,測量導管襯裏(lǐ)被(bèi)破壞,具體原因具體處理。
2、輸出信號晃動
儀表人員巡檢時發現,電磁流(liú)量計(jì)輸出信號晃動厲害,檢查確認被測流體(tǐ)無(wú)波動或者脈動,並且管道內為滿管液體的情況下,經仔細檢(jiǎn)查,電磁流量計(jì)本身無故障,發現(xiàn)不遠處有一設備檢(jiǎn)修人員正在焊(hàn)接一接頭,判(pàn)定為電焊機工作時產生(shēng)電(diàn)磁幹(gàn)擾所致,遠離電磁(cí)幹擾後該流量計指(zhǐ)示(shì)正常。
3、零點不穩定
工藝停車時,濃灰漿流量表的零(líng)點不穩定,檢查發現(xiàn)該表所測量(liàng)的管道內有汙(wū)垢沉積,附著在測量管內壁,從而導致該流量計的零點變動,去除電極上和(hé)電極附近的贓物,汙垢後,發現零點還是有些變動,用bt200重新校零後,該表顯(xiǎn)示(shì)正常。當然,出現零點不穩定的原因除了以上所分析的還可能是以下(xià)四種原因:
管道未充滿液體或者液體中有氣(qì)泡;
管道是否存在泄漏;
否(fǒu)有外界電磁幹擾的影響;
4、測量值與實際值不符
在保證所測管道內液體已充滿傳感器並靜止的情況下,用bt200重新調校該表的零點(diǎn)後,測量值和實(shí)際值還有誤差,經過(guò)仔細檢查發現(xiàn)發(fā)現轉換器(qì)的量程設定錯誤,重新設定符合該表的正確量程(chéng)後指示正常,產生不符的原因還可能有下(xià)麵幾個方(fāng)麵:傳感器安裝(zhuāng)位(wèi)置不妥,未滿管或者被測液體中含(hán)有氣泡,這類故障(zhàng)主要是管(guǎn)網工程設(shè)計不良,還(hái)有相關設(shè)備不完善導致;信號電纜(lǎn)的絕緣(yuán)能力下降。
首先現場和主控室聯校確認電纜線(xiàn)的連接是否正確,再檢查接線端子處或者(zhě)電纜的(de)接頭處是否受潮,導致電纜絕緣(yuán)能力下降;傳感器上(shàng)遊流動狀況不符合要求。傳感器上遊流(liú)動狀況常受(shòu)安裝空間限製,不符合規定要求,比如接近產生擾流的阻流件卻沒有足夠長的直管段,這些都會引入影(yǐng)響測量準確度因素,測(cè)量管內壁存在淤積層或管壁被磨損,從而改變流通麵積,影響測(cè)量值(zhí);傳感器極間(jiān)電阻變化或(huò)者(zhě)電極絕緣下降。此故障往往是接線端雨水侵入從而使之(zhī)受潮所(suǒ)致。排除潮氣即可恢複絕(jué)緣。
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